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鋁母線修復銑床不能換刀的原因可能有哪些

2023-07-31 17:11  

鋁母線銑床缺陷由于工作臺升降是經(jīng)過機床按鈕盒上的上升和下降按鈕完結(jié)的,是經(jīng)過機械部分操控的,所以此缺陷相應與數(shù)控系統(tǒng)無關。主要考慮臥式銑床的上升和下降按鈕是不是損壞。按動上升和下降按鈕,均有電動機翻滾的動態(tài),但臥式銑床卻沒有移動,闡明上升和下降按鈕是正常的。其次,考慮臥式銑床的機械傳動是不是正常。用臥式銑床自帶的手不堅決柄搖晃工作臺,看是不是能移動工作臺。把手不堅決柄刺進升降臺方向的對應部位后,用搖晃手柄進行上升和下降運動,發(fā)現(xiàn)無論是上升仍是下降都正常。根據(jù)上述情況,考慮或許是操控立式臥式銑床上升和下降的電動機呈現(xiàn)疑問。翻開電動機外殼,發(fā)現(xiàn)電動機傳動的傳動帶開裂,缺陷部位總算判定了。

缺陷處理替換一根新傳動帶即可。但正本的傳動帶斷了,很簡單拿下來,新傳動帶卻很難裝上去。設備新傳動帶的具體操作過程如下:裝上傳動帶一頭,另一頭用螺絲刀壓上去,但只能壓上去一點點,一按上升或下降按鈕,傳動帶就掉下來,重復幾回都無法成功,闡明這種辦法行不通。咱們能夠銑機床工作臺來替換傳動帶,但考慮這種辦法工作量大,而且恢復后臥式銑床精度調(diào)整困難,再有用熱水加熱傳動帶的辦法,但考慮燙過之后,或許影響傳動帶壽數(shù),不可行。終究用手不堅決柄來處理這一疑問。咱們先裝上傳動帶的一頭,另一頭用螺絲刀壓上去,一人用螺絲刀壓著傳動帶不動,另一人用手不堅決柄逐漸向上搖晃。經(jīng)過這種辦法,總算把全部傳動帶設備到兩個帶輪上去。裝好后,從頭開機工作檢驗,疑問得處理,帶傳動正常,臥式銑床可進行正常的上升或下降運動。

鋁母線銑床加工除了具有普通銑床加工的特點外,還有如下特點:

1、零件加工的適應性強、靈活性不錯,能加工輪廓形狀特別復雜或難以控制尺寸的零件,如模具類零件、殼體類零件等。

2、能加工普通機床無法加工或很難加工的零件,如用數(shù)學模型描述的復雜曲線零件以及三維空間曲面類零件。

3、能加工一次裝夾定位后需進行多道工序加工的零件。

4、加工精度不錯、加工質(zhì)量穩(wěn)定,數(shù)控裝置的脈沖當量一般為0.001mm,精度不錯的數(shù)控系統(tǒng)可達0.1μm,另外,數(shù)控加工還能避免操作者的操作失誤。

5、生產(chǎn)自動化,可以減輕操作者的勞動強度。有利于生產(chǎn)管理自動化。

6、生產(chǎn)速率不錯。數(shù)控銑床一般不需要使用用夾具等用工藝設備,在替換工件時只需調(diào)用存儲于數(shù)控裝置中的加工程序、裝夾工具和調(diào)整刀具數(shù)據(jù)即可,因而縮短了生產(chǎn)周期。其次,數(shù)控銑床具有銑床、鏜床、鉆床的功能,使工序高度集中,提升了生產(chǎn)速率。然后,數(shù)控銑床的主軸轉(zhuǎn)速和進給速度都是無級變速的,因此有利于選擇佳切削用量。

鋁母線銑床換刀不能進行的維修:

分析及處理過程:該機床換刀利用液壓機構(gòu),不能換刀的可能原因有:

1、PLC到電磁閥之間電氣線路故障。

2、液壓系統(tǒng)壓力異常,電磁閥卡死或損壞。

3、換刀機構(gòu)卡死。

為判斷液壓系統(tǒng)是否正常,手動方式下執(zhí)行主軸換檔,不能完成,再試其他液壓功能均不能完成,故懷疑為液壓系統(tǒng)故障。查系統(tǒng)保壓1.5MPa正常;執(zhí)行換刀,查換刀壓力1.5MPa,執(zhí)行過程中壓力表無變化,懷疑電磁閥未動作;用螺釘旋具推換刀電磁閥,鐵心伸縮順暢,無卡滯。拔下電磁閥電源插頭,測電磁閥線圈電阻,正常。測電磁閥供電電壓,發(fā)現(xiàn)只有15V且波動。再查電磁閥電源整流電橋,發(fā)現(xiàn)有一二管斷開;替換后,數(shù)控銑床恢復正常。


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